900ZLB-4A轴流泵改造
关于900ZLB-4A轴流泵改造的探索
李海东
胜利油田耿井水厂始建于1991年,位于黄河5干渠边,日供水量20万t,是胜利油田和东营地区规模最大的水厂。建厂以来,累计供水量6亿m3,为保障当地的工农业生产和人民生活起到了巨大的作用。
水厂分为沉沙、蓄水、净化、外输四个部分,其中沉沙部分是由一级提升泵站将黄河水提至沉沙池来完成的。一级提升泵站由5台900ZLB-4A型轴流泵组成,扬程4m,提水流量在9000m3/h左右。由于黄河水含沙量大,常年平均含沙量为20kg/m3,最大达70kg/m3,对水泵的磨损剧烈,运行工况很差。从1991年至1999年的8年间平均每年维修9~10台次,每台次投人人力、物力达0.8万元左右。
1999年初,针对这一问题耿井水厂成立了由水厂领导与维修技术人员组成的5人攻关小组。经过测量、分析和研究,首先在导叶体结构上找到了突破口。在对现场水泵损坏情况的调查中,发现大多数情况均是由下水导轴承脱落,致使传动轴下端失去径向固定,而导致电机过载停机的。轴承脱落的问题出在导叶体的结构上。下水导轴承是固定在导叶体内圈的。在原有设计上,对二者的结合是通过下水导轴承颈端与导叶体内圈5cm高的凸台的过盈配合形成径向固定,再由下端的6根M16双头螺栓实施轴向固定而形成的。此种结构设计在清水运行中不会产生任何问题,如耿井水厂的二级提升泵站从沉沙池提水,运行多年,很少损坏。而在黄河原水的运行中就显得力不从心。黄河原水的高含沙量致使水泵的运行工况恶劣,运行不平稳带来的冲击荷载导致泵轴的挠性摆动加大,高度只有5cm的结合面已难以达到对长度30cm的下水导轴承的有效径向控制。经过反复摆动、摩擦,配合变松最后螺栓疲劳断裂,轴承脱落。
经过分析后,制订了轴承颈端、尾端两级控制结构的方案,使轴承在导叶体中不会再因冲击荷载而丧失位置,而6根螺栓只负责轴向定位,不再承受疲劳负荷。经水泵厂的大力协助,改进后的导叶体较快地投入到一级泵站的运行中,显示出了明显的效益。水泵的运行周期从原来的1200h提高到2200h左右当年节约成本5万余元。
对于黄河原水来讲,含沙量高、杂物多是一个残酷的现实,要使水泵适应它,必须以提高滑动轴承的抗磨性为出发点。经分析,900ZLB--4A型轴流泵的滑动摩擦的材质显然是不符合耐磨要求的。该泵的摩擦配合为巴氏合金钢套(热装于轴上)与普通橡胶轴承的滑动摩擦配合,设计为清水润滑,结构上以上下骨架水封与轴护套形成密闭空腔,使高压清水循环其中。但在实际运行中,浸没在原水中的下骨架水封很快磨损,泥沙随之进入空腔,使摩擦副的摩擦工况变坏,磨损加剧,间隙加大,负荷上升,过载停机。
综上所述,放弃清水润滑,选择适应泥沙条件的摩擦副材质,是解决轴流泵在抽取黄河原水情况下保持正常运行的关键。经多方调研对比,决定采用中国水利科学研究院的摩擦副方案—泵轴与水导轴承摩擦处喷镀Si—C金属陶瓷,水导轴承采用上海材料所引进德国技术制造的F102酚醛树脂材料。
2000年l1月,将该方案应用到一级提升泵站的5#泵(泵组中相对工况最差),至今已累计运转近3000h,电流、水量均平稳,基本达到了预期的效果。